中鋼公司已全數完成增設4座燒結工場煙氣脫硫設備,以降低燒結工場硫氧化物之排放,提升高雄空氣品質。
中鋼公司總經理王錫欽表示,該公司自成立以來,即致力於各項環保改善及能資源節約工作,為降低燒結工場硫氧化物之排放,於今(110)年10月,已全數完成1號至4號燒結工場煙氣脫硫設備之增設,每日可減排硫氧化物減14.38公噸,年減排量達5,249公噸,為提升高雄空氣品質貢獻心力。
王錫欽說,燒結工場是一貫化作業煉鋼廠將鐵礦砂煉製成燒結礦不可或缺的製程,該公司設有1號至4號燒結工場,原已設置靜電除塵器、煙氣觸媒還原脫硝設備等環保設施,並符合環保排放標準,但為持續降低燒結工場煙氣硫氧化物之排放,在無可行的商業化煙氣脫硫設備進行購置及同時需滿足供應國內廣大用鋼客戶優質鋼品之前提下,乃決定採取自行設計、系統整合、設置及試車等分工方式,於100年起斥資新台幣35億元,依序增設燒結製程的煙氣脫硫設備,107年完成2號至4號設備建置後,累計硫氧化物減排量可達每日12.19公噸。
王錫欽指出,中鋼公司秉持著「沒有最好,只有更好」的環保改善理念,即使1號燒結工場製程設備受限於場地嚴重不足,但仍於107年再斥資7.3億元,透過公司內跨單位群策群力及集團專業分工合作下,將1號燒結工場鄰近及既有設備系統先行遷移及重新規劃配置,克服萬難騰出增設煙氣脫硫設備所需的空間,並於今(110)年10月完成試車運轉,每日進一步減排硫氧化物2.19公噸,不僅完成中鋼公司1號至4號燒結工場全數增設煙氣脫硫設備的里程碑,總計每日可減排硫氧化物14.38公噸,年減排量達5,249公噸。
王錫欽進一步指出,該公司4座燒結工場全數完成煙氣脫硫設備的增設,使中鋼公司朝綠色鋼廠的環保目標邁進一大步,將持續落實環保改善工作,為高雄的空品維護努力,善盡企業社會責任。
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王錫欽說,燒結工場是一貫化作業煉鋼廠將鐵礦砂煉製成燒結礦不可或缺的製程,該公司設有1號至4號燒結工場,原已設置靜電除塵器、煙氣觸媒還原脫硝設備等環保設施,並符合環保排放標準,但為持續降低燒結工場煙氣硫氧化物之排放,在無可行的商業化煙氣脫硫設備進行購置及同時需滿足供應國內廣大用鋼客戶優質鋼品之前提下,乃決定採取自行設計、系統整合、設置及試車等分工方式,於100年起斥資新台幣35億元,依序增設燒結製程的煙氣脫硫設備,107年完成2號至4號設備建置後,累計硫氧化物減排量可達每日12.19公噸。
王錫欽指出,中鋼公司秉持著「沒有最好,只有更好」的環保改善理念,即使1號燒結工場製程設備受限於場地嚴重不足,但仍於107年再斥資7.3億元,透過公司內跨單位群策群力及集團專業分工合作下,將1號燒結工場鄰近及既有設備系統先行遷移及重新規劃配置,克服萬難騰出增設煙氣脫硫設備所需的空間,並於今(110)年10月完成試車運轉,每日進一步減排硫氧化物2.19公噸,不僅完成中鋼公司1號至4號燒結工場全數增設煙氣脫硫設備的里程碑,總計每日可減排硫氧化物14.38公噸,年減排量達5,249公噸。
王錫欽進一步指出,該公司4座燒結工場全數完成煙氣脫硫設備的增設,使中鋼公司朝綠色鋼廠的環保目標邁進一大步,將持續落實環保改善工作,為高雄的空品維護努力,善盡企業社會責任。